12
Client Interne Q / S / E Système Q / S / E Quoi ? Où ? Description OK / NOK Quand ? (créé / détecté) Qui ? Comment ? Combien ? Défaut Oui Risques sur produits/procédés similaires : Oui Non récurrent ? Non Si oui, transversaliser les actions de sécurisation et les actions correctives Membres de l'équipe D2 - Décrire le problème 1 :zones de brillance matité et/ou creux 3 : pièces incomplètes 4 : bavures sur pièce Description fournie "Aspect général qualitatif pièce médiocre et dégradation dans le temps" Réf. : Ciat : HBrejot TMP : PArcheny IdProduction/Protoplast : Vmoriet/CPrigent CPRIGENT Verification (OK / NOK) Actions de sécurisation FLASQUE 15-mars-11 Sujet : Expertise process/produit/outillage Dates des réunions : Le 16/02/2011 D1 - Mettre en place l'équipe Date ouverture 8D : Date clôture 8D objective : Pilote A fournir par CIAT ou ARINDIS sur chacun des défauts A fournir par CIAT ou ARINDIS sur chacun des défauts. Echantillonnage réalisé par IdP 8D D3 - Mettre en oeuvre et vérifier les actions de sécurisation sur ce produit/procédé et les similaires Pilote Date (à faire) Date (fait) X: _________________________ Y: ____________________ cote fonctionnelle non ok, bavure, manque matière Scannavino Philippe CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL Protoplast/Id1roduction 27/07/2011

8D Flasque 20110311 - Hellopro.fr : partenaire de vos

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Page 1: 8D Flasque 20110311 - Hellopro.fr : partenaire de vos

Client

Interne Q / S / E

Système Q / S / E

Quoi ? Où ?

Description OK / NOK

Quand ? (créé / détecté) Qui ?

Comment ? Combien ?

Défaut Oui Risques sur produits/procédés similaires : Oui Non

récurrent ? Non Si oui, transversaliser les actions de sécurisation et les actions correctives

Membres de

l'équipe

D2 - Décrire le problème

1 :zones de brillance matité et/ou creux

3 : pièces incomplètes

4 : bavures sur pièce

Description fournie "Aspect général qualitatif pièce médiocre et dégradation dans le temps"

Réf. :

Ciat : HBrejot

TMP : PArcheny

IdProduction/Protoplast : Vmoriet/CPrigent

CPRIGENT

Verification

(OK / NOK)Actions de sécurisation

FLASQUE

15-mars-11

Sujet : Expertise process/produit/outillage

Dates des réunions : Le 16/02/2011

D1 - Mettre en place l'équipe Date ouverture 8D :Date clôture 8D

objective :

Pilote

A fournir par CIAT ou ARINDIS sur chacun des défauts A fournir par CIAT ou ARINDIS sur chacun des défauts.

Echantillonnage réalisé par IdP

8D

D3 - Mettre en œuvre et vérifier les actions de séc urisation sur ce produit/procédé et les similaires

PiloteDate

(à faire)

Date

(fait)

X: _________________________

Y: _

____

____

____

____

___

cote fonctionnelle non ok, bavure, manque matière Scannavino Philippe

CONFIDENTIEL

CONFIDENTIEL

Protoplast/Id1roduction 27/07/2011

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4

5

2

1

N° V V V V V

2 arrachement de grain

2 retassure

3

hauteur de nervure necessaire non

compatible

presence de trop de nervures pour

autoriser le recul selon le galbe

isostatisme inadapté (hyperstatisme

excessif) qui bride les solutions

alternatives outillage

Permet de diminuer les écarts de

brillance

matière rigide non déformable

design

conception pièce

conception moule

Pourquoi 1 ? Pourquoi 3 ? Pourquoi 5 ?Pourquoi 4 ?

définition du grain tardif/lancement

outillage

Risque non identifié ou pris

retrait faible pour assurer le

dimensionnel

OUImaquettage moule pour réduire

épaisseur nervureIdP

A refaire sur moule de grille

avec scotch alu

préconisations non prises en compte ou

non fournies

pièces de grande dimension avec

contraintes geométrique dont

gauchissement

règle de conception nervure non prise en

compte ou non respecté

axes de recul de cale non adapté

Non conforme

OUI

T°Matière> IdP carotte reste à l'avant

IdParrachement du grain

taches persistantes

OUI

remettre de la dépouille

reprise grain

mesure profondeur de grain

nettoyage

réalisation pièces sans maintien

Appliquer mainiten de

OUI

pas d'impact presse capable NON

brillance propre à la famille

styrénique utilisée pour ce

type d'application

IdP

suppression retassure mais traces

mat et arrachement grain plus

visible

Le temps maintien pourrait

être plus efficace et

permettre d'associer un

niveau de brillance

pièce/moule.

Réglage réalisé pour

diminuer l'effet de

brillance/matité

Matière ABS/PC

4. Conclusion sur les causes

Pilote / DélaiRésultats des

investigationsConclusion globale

Cause

retenue ?

1. Faire un brainstorming des causes possibles (Méthodes, Main d'œuvre, Machine, Milieu,

Matière, Mesure)Np° Paramètre / Règle / Standard Situation réelle

Oui, tendance maxi brillant Conforme

dépouille

grain homogène

D4 - 1 :Zone de brillance/matité 2. Vérifier la conformité par rapport au standard

Machine: Presse de production

3. Plan d'investigation pour confirmer/infirmer les causes

IdP

Actions d'investigation

insuffisante

trace sur grain en périph

trop bas: 250°C

OK à 4,5

Recul de vis

Pression d'injection élevée

60 et 80 moule

Limite

< car défaut ev sur

rechauffeur

trop bas: 250°C

OK

260 à 270 matière

Pression de maintien efficace (pas

de recul de vis au minimum

Vitesse injection de l'ordre de 3s

reglage réchauffeur

5. Faire un 5P

pour les causes

retenues si

nécessaire

3Methode : réglage presse

dépouille insuffisante

choix matière

Pourquoi 2 ?

Cré

atio

n

Conception : position du seuil inaproprié

recul des cales selon le galbe

épaisseur nervure entre 1/3 et 1/2

épaisseur pièce

Moyen : moule d'injection

variation d'épaisseur trop brutales

deplacement du scotch; pas

représentatif

Pièces non compactées Pression et temps de maintien trop faible Pour éviter la prise de grain et brillance

associée

Protoplast/Id2roduction 27/07/2011

Page 3: 8D Flasque 20110311 - Hellopro.fr : partenaire de vos

1

4

3

conforme

Actions d'investigation

4. Conclusion sur les causes

Résultats des

investigationsConclusion globale

OUI

favorise la bavure dans la

configuration de production

Cause

retenue ?

2. Vérifier la conformité par rapport au standard

Matière ABS/PC

Dimension seuil

Eventation efficace

Position et nombre de seuil

D4 - 2 Pièces incomplètes 3. Plan d'investigation pour confirmer/infirmer les causes

1. Faire un brainstorming des causes possibles (Méthodes, Main d'œuvre, Machine, Milieu,

Matière, Mesure)Np° Paramètre / Règle / Standard Situation réelle Pilote / Délai

NON

260 à 270 matière

Pression de maintien efficace (pas

de recul de vis au minimum

Temps injection de l'ordre de 3

Limiteconforme

resultantes

NON

NON

Ensemble plastification et clapet en

bon état

2Methode : réglage presse

régulières

Cré

atio

n

RAS

OUIRespect fiche de réglage

Existence de 3 fiches de réglages

differentes avec des invariants

non respectés (ps

inj/Tmaintien/T°C moule)

Surveillances de réglage

non optimales, procedure

de démarrage non

respectée?

reglage du point de commutation

Permet de limiter la

pression de maintien pour

limiter les écarts de brillance

Machine: Presse de production

Moyen : moule d'injection Conforme

Eventation ok mais pas

optimale

Dim seuil ok

Position et nombre de seuil

défini par les versions

Conforme

Protoplast/Id3roduction 27/07/2011

Page 4: 8D Flasque 20110311 - Hellopro.fr : partenaire de vos

2

4

1

3

3. Plan d'investigation pour confirmer/infirmer les causesD4 - 3 bavures sur pièce 2. Vérifier la conformité par rapport au standard

pression/Temps de sécurité moule

réglée

Réglage du pt de comm/pression

d'injection, maintien

conforme

ConformeMatière ABS/PC

Machine: Presse de production

Méthode : réglage presse

Np° Paramètre / Règle / Standard Situation réelle Actions d'investigation Pilote / DélaiRésultats des

investigations

Force de fermeture efficace ou

suffisanteoui (?)

4. Conclusion sur les causes

Conclusion globaleCause

retenue ?

Cré

atio

n

NON

ouvertue moule de 6/100peut être lié à la pression de

commutationNON

mesure au comparateur de

l'ouverture pendant la phase

dynamique

pas critiue sur ce type de matière

NON

definition du pt de commutation

baisse de la pression d'injection

Pression de commutation trop

importante

Le réglage de production

(dans sa phase dynamique)

favorise les bavures

OUI

portée au bleu pour vérifier la

qualité de la portéenon réaliséMoyen : moule d'injection

qualité de la portée

plan de joint en bon état

nature de l'acier

?

conforme

110kg

Protoplast/Id4roduction 27/07/2011

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Augmenter les épaisseurs de la toile ?; analyse faisabilité sur interfaces à faire

Adapter les contraintes metier à la conception pièce

Appliquer les règles de conception outillage pièce d'aspect

Date

Date clôture 8D :

D8 - Féliciter l'équipe et clôturer le groupe de tr avail

Val

idat

ion Nom / Fonction / Site

Comment ? Date (fait)Qui ?

Contrôler que l'action a éliminé la cause racineDate

(fait) OK / NOK

Lis

te d

e

dis

trib

u

tio

n

Date

(à faire)Pilote

Félicitations de

l'équipe :

Date (fait)Responsable

Nom / Fonction / Site

Reprise en usinage du galbe pour augmenter la dépouille ; vérifier impact pièce et assemblé

Polissage de la matrice complète; vérifier avec graineur si reprise locale possible.

En profiter pour corriger les défauts de volume et de trace d'usinage

N° Pb Actions correctives

Actions

D5/

D6

- C

hois

ir, m

ettr

e en

œuv

re e

t val

ider

le

s ac

tions

cor

rect

ives

Réf. du document

Revenir sur un réglage favorisant le compactage pièce avec le maintien

D7 - Empêcher la répétition du défaut et dupliquer sur les autres produits/procédés :actions préventives

Rechercher le maxi mat par reprise du grain; faisabilité et gain a identifier en valeurCONFIDENTIEL

CONFIDENTIEL

Protoplast/Id5roduction 27/07/2011

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Protoplast/Id6roduction 27/07/2011

Page 7: 8D Flasque 20110311 - Hellopro.fr : partenaire de vos

Protoplast/Id7roduction 27/07/2011

Page 8: 8D Flasque 20110311 - Hellopro.fr : partenaire de vos

Partie centrale Périphérie

16 9,214,3 11,514,6 8,615

Moy 15,0 9,8Ecartyp 0,7 1,5

11 4,210 710 4,112 5,610 7,9

6,6Moy 10,6 5,9

Ecartyp 0,9 1,5

Brillance 60° (UB)

Grain (µm)

Page 9: 8D Flasque 20110311 - Hellopro.fr : partenaire de vos

Rapport épaisseur nervure/peau défavorable

Epaisseur de nervure induite par la hauteur pièce et

la dépouille nécessaire

Forte variation d'épaisseur sur une faible distance

Protoplast/Id9roduction 27/07/2011

Page 10: 8D Flasque 20110311 - Hellopro.fr : partenaire de vos

Galbe faible ou

inexistant sur ces 2

faces

Nervure à déplacer

pour autoriser le

recul de cale

Forme du clip à revoir pour limiter la retassure et

compatible avec le déplacement decale

La cale peut prendre le pied de

nervure qui peut alors être amincis

Positionner les nervures au droit des lignes de

style pour limiter la retassure et sa lisibilité

Protoplast/Id10roduction 27/07/2011

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