Cascada GL 2-2

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     FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. LEIOA

    EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍAQUÍMICA II

    CONTROL EN CASCADA DE UN TANQUE DE

    MEZCLA

    Alumno Ozaeta Puente, Mikel AsierRodríguez Alonso, AlazneUbierna Hudobro, IñigoVegas Suárez, Jorge 

    Fecha 18 de Mayo 2015  Firma

    Curso Académico2014-15

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    INDICE

    1.- INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 2 

    2.- PROCEDIMIENTO ........................................................................................................... 3 

    2.1.- PRIMER DÍA ................................................................................................................. 3 

    2.2.- SEGUNDO DÍA ............................................................................................................ 4 

    3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN ........................................................................................ 6 

    3.1.- VARIABLES ................................................................................................................. 6 

    3.2.- ENSAYOS EN ESCALÓN CAMBIANDO LA SEÑAL DE LA BOMBA DEAGUA SALADA ................................................................................................................... 7 

    3.3.- 

    ENSAYOS EN ESCALÓN CAMBIANDO EL PUNTO CONSIGNA DELCONTROLADOR DE CAUDAL DE AGUA (CONTROLADOR SECUNDARIO) ¡Error!Marcador no definido.9 

    3.4.- SINTONÍA DEL CONTROLADOR PI MEDIANTE UN ENSAYO ATV ...... ¡Error!Marcador no definido.11

     

    3.5.- SINTONÍA DEL CONTROLADOR PI DEL LAZO PRIMARIO ... ¡Error! Marcadorno definido.13 

    3.6.-  SINTONÍA MEDIANTE SIMULACIÓN DEL CONTROLADOR PI DEL LAZOPRIMARIO ..................................................................... ¡Error! Marcador no definido.15 

    3.7.- SINTONÍA A PRUEBA Y ERROR DEL CONTROLADOR PI EN UN SOLO LAZO......................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.16 

    3.8.- SINTONÍA A PRUEBA Y ERROR DEL CONTROLADOR PI PRIMARIO .. ¡Error!Marcador no definido.18

     

    4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......... ¡Error! Marcador no definido.19 

    5.- NOMENCLATURA .................................................... ¡Error! Marcador no definido.20 

    6.- BIBLIOGRAFÍA .......................................................... ¡Error! Marcador no definido.20 

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    1.- INTRODUCCIÓN

    En esta práctica se ha determinado mediante una serie de ensayos el comportamiento de unsistema de control en cascada y control simple, de esta forma se podrá calcular mediantecorrelaciones y mediante software específicos los valores de los parámetros de un controladorconvencional PI. En el segundo día se han usado esos valores como puntos de partida parasintonizar dicho controlador PI a prueba y error en la realidad. Se trata de comparar losvalores propuestos con los reales y comparar los dos sistemas de control planteados.

    El informe comienza con el desarrollo experimental del procedimiento llevado a cabo en ellaboratorio durante los dos días que duró la práctica, a continuación se exponen los resultadosy las conclusiones a las que se han llegado, para finalizar con las conclusiones yrecomendaciones de la práctica. Además, se incluye la nomenclatura y la bibliografía

    utilizada, recogidos al final del informe.

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    2.- PROCEDIMIENTO

    2.1.- PRIMER DÍA

    Se pone en ON el interruptor general y el interruptor de la bomba situados en el cuadro demandos, además de encender el medidor de conductividad.

    Se lanza el programa de adquisición de datos y control  PCLSTEST   para ello se teclea PCLSTEST_XXX , donde los caracteres XXX  indican el nombre del fichero sobre el que se va arecoger los datos almacenados por el programa en código binario.

    Ahora, se abre la llave de corte del agua y la llave de corte del aire, esta última ha de abrirse progresivamente, para evitar salpicaduras, fijar el caudal del aire ligeramente por debajo dellímite superior.

    El primer ensayo consiste en usar el programa CONDUCTI y realizar cambios en la variable perturbación (% accionamiento de la bomba):

    Una vez abierto el programa, en lazo abierto (modo manual, presionando TAB) se fijamanualmente un porcentaje a la bomba del 40%, a continuación, se establece un caudal de250 L/h presionando F4, además con F3 se establecen unos valores de los parámetros delcontrolador secundario de valores K c=0.2 y τI=18 s presionando F3, esto se consigueintercambiando de modo manual a automático y viceversa con TAB. Se deja que el sistemaalcance el estado estacionario, es decir, la conductividad no varíe significativamente con eltiempo.

    Ahora, se realizan escalones en el % de bombeo de un 40% a 34% a 28% a 22%, dejando encada uno de ellos que se alcance el estado estacionario.

    Con este ensayo se ha estudiado como responde el sistema ante cambios en escalón de lavariable perturbación, para posteriormente poder calcular la función de transferencia querepresente dichos cambios.

    El segundo ensayo consiste en usar el programa CONDUCTI  y realizar cambios en el puntoconsigna (caudal de agua dulce que se suministra):

    Se fija un accionamiento de la bomba del 30% y un caudal de 300 L/h, además del mismocontrolado que en el ensayo 2 y se deja que el sistema alcance el estado estacionario. Ahora,se van a realizar cambios en el punto consigna presionando F4 de valores de 300 L/h a 265L/h, de 265 L/h a 230 L/h y de 230 L/h a 195 L/h, en cada intervalo se deja que el sistemaalcance el estado estacionario.

    Una vez que se termina, se ha de cerrar el programa, para ello se presiona ESC.

    Con este ensayo se ha estudiado como responde el sistema ante cambios en escalón del puntoconsigna, para posteriormente poder calcular la función de transferencia que represente dichoscambios.

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    El último ensayo consiste en usar el programa COND_ATV   y realizar el ensayo ATV:

    Una vez abierto el programa, se establecen las condiciones nominales de operación de uncaudal de 250L/h y de un porcentaje de bombeo del 30%, ambos de forma manual.

    A continuación, se deja que el sistema alcance el estado estacionario y se cambia a modoautomático presionando TAB, ahora se establece el punto consigna presionando F4 y en lacasilla  spf se coloca el valor de concentración que hemos obtenido en el estacionario.,

     presionando F4 se vuelve a la pantalla principal.

    Ahora, se presiona F3 para establecer la amplitud de la oscilación del relé, amplitud de lazona muerta y el % de la apertura de la válvula que fija un caudal de agua dulce de 250 L/h.

    Para poner en marcha el sistema de control, se cierra el lazo presionando F2. Se deja actuar alrelé de tal forma que oscile el sistema al menos 6 ciclos y se desconecta presionando F2.

    Finalizado el ensayo, se pone en OFF el interruptor general y el de la bomba, situados en elcuadro de mandos, asegurándose que la válvula de regulación no quede cerrada y se cierra lallave del agua. Se sale del programa presionando ESC

    Con este ensayo se ha estudiado como responde el sistema ante cambios uniformes en el punto consigna, para posteriormente poder calcular la función de transferencia que representedichos cambios.

    Antes de finalizar la práctica del primer día, hay que transformar los ficheros binariosobtenidos con los ensayos a ficheros en código ASCII.

    Finalmente, se comprueba de que el sistema está apagado y que no circula agua, acontinuación se abre la válvula de salida del tanque inferior y se deja que se vacíe, repetir el

     procedimiento para el tanque superior. Para concluir, se cierra las dos válvulas.

    2.2.- SEGUNDO DÍA

    Se pone en ON el interruptor general y el interruptor de la bomba situados en el cuadro demandos, además de encender el medidor de conductividad.

    A continuación, se enciende el ordenador y se lanza el programa CONDUCTI . Ahora, se abre

    la llave de corte del agua y la llave de corte del aire, esta última ha de abrirse progresivamente, para evitar salpicaduras, fijar el caudal del aire ligeramente por debajo dellímite superior.

    El primer ensayo a realizar va a consistir en operar con una configuración de control encascada, para ello; se lanza el programa CONDUCTI presionar retorno y se mostrara la

     pantalla principal, ya se puede comenzar con el ensayo.

    Se fija unos valores nominales de 30% de accionamiento de la bomba con F4 y un caudal deagua de 250 L/h en la casilla  spf   presionando F4 en modo automático mediante TAB. Acontinuación se fijan unos parámetros del controlar presionando F3 de valores K c=0.2 y τI=18

    s, se pone en marcha el controlador presionando F2 y se deja que alcance el estado

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    estacionario. Anotar el valor de la concentración de la sal en el estacionario, puesto que eseserá el valor que se usará de punto consigna en el controlador.

    Ahora se va a estudia el comportamiento ante cambios en el punto consigna, para ello:

    Se introducen los valores de los parámetros del controlador PI propuestos según los cálculosrealizados tras el primer día presionando F3 y se pone en marcha el controlador presionandoF2. Se anota el valor de los parámetros del controlador y el tiempo correspondiente, acontinuación se realiza un cambio en el punto consigna presionando F4 de +100 mg/l respectoal del estacionario y se deja que se alcance el estado estacionario; estabilizada la respuesta secambia el punto consigna en -100mg/L volviendo al valor inicial y se deja que se alcance elestado estacionario.

    Se repite el experimento para diferentes valores de los parámetros del controlador PI, hastaque se consiga el comportamiento deseado, para ello se realizan pequeñas modificaciones en

    el valor de los parámetros de los controladores.

    De esta forma se va a recoger los comportamientos que se producen en el sistema antecambios en el punto consigna para los diferentes valores propuestos, se elegirá aquel cuyocomportamiento sea el más adecuado.

    Finalizado el ensayo, se pone en OFF el interruptor general y el de la bomba, situados en elcuadro de mandos, asegurándose que la válvula de regulación no quede cerrada y se cierra lallave del agua. Se sale del programa presionando ESC

    Antes de finalizar la práctica del primer día, hay que transformar los ficheros binarios

    obtenidos con los ensayos a ficheros en código ASCII.

    Finalmente, se comprueba de que el sistema está apagado y que no circula agua, acontinuación se abre la válvula de salida del tanque inferior y se deja que se vacíe, repetir el

     procedimiento para el tanque superior. Para concluir, se cierra las dos válvulas.

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    3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN

    3.1.- VARIABLESEn esta práctica las variables asociadas a este proceso químico se dividen del siguiente

    modo:

    - Variable controlada. En la práctica de cascada, la variable a controlar es la

    concentración del tanque, medido en mg/l. Su valor nominal es alrededor de 450

    mg/L

    - Variable manipulada. En este caso, la variable manipulada en este proceso químico

    es la apertura de la válvula a la salida del tanque. El valor nominal que se desea

    obtener es de un 35 % (Q=250 L/h). Esta variable es manipulada al ser ajustada

    libremente por el programa CONDUCTI.

    - Perturbación. La perturbación de este sistema es la señal a la bomba de agua salada,

    % bombeo; aunque hay otra perturbación propia del sistema, como es la presión de la

    tubería

    V-1

    V-2

    B-2

    B-1

    P-1

    P-3

    E-2E-1

    P-2

    P-4

     Figura 1.- Diagrama del proceso

    Variableerturbación

    Variablemani ulada

    Variablecontrolada

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    3.2.- ENSAYOS EN ESCALÓN CAMBIANDO LA SEÑAL DE LA BOMBA DE

    AGUA SALADA

    Figura 2.- Dinámicas correspondientes a cambios en escalón en la señal de la bomba de

    agua salada. a) 40 a 34 %, b) 34 a 28 %, c) 28 a 22 %. 

    Los datos experimentales se ajustaron a dinámicas de primer orden con tiempo muerto. Los

    resultados numéricos correspondientes a los tres ensayos se muestran en la Tabla 1.

    Tabla 1.- Parámetros del modelo de primer orden con tiempo muerto correspondientes a los

    ensayos de la Figura 2.

    Escalón Concentración,

    mg/l

    K  p, mg/l %  p, s td, s

    40-34 % 515 15.21 27.92 21.4

    34-28 % 425 16.59 33.41 15.23

    28-24 % 325 15.65 22.14 31.36

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    El proceso se puede considerar lineal dado que la ganancia apenas se ve modificada ante

    cambios en la variable perturbación.

    Figura 3.- Representación de los parámetros obtenidos del modelo de primer orden frente a

    la señal de accionamiento de la bomba de agua salada.

    A partir de la representación vista en la Figura 3, el modelo de primer orden con tiempo

    muerto que representa el funcionamiento del sistema estudiado en el punto de operación

    nominal de 250 l/h de agua de y 30 % del accionamiento de la bomba de agua salada es:

    K d = 16.35 mg/L % ; d= 16 s; td= 32.5 s;st

    d

    dd

    1de1s

    K )s(G  

     

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    3.3.- ENSAYOS EN ESCALÓN CAMBIANDO EL PUNTO CONSIGNA DEL

    CONTROLADOR DE CAUDAL DE AGUA (CONTROLADOR

    SECUNDARIO)

    Figura 4.-  Dinámicas correspondientes a cambios en escalón en el punto consigna delcontrolador secundario. a) 300 a 265 l/min, b) 265 a 230 l/min, c) 230 a 195 l/min.

    Los datos experimentales se ajustaron a dinámicas de primer orden con tiempo muerto. Los

    resultados numéricos correspondientes a los cuatro ensayos realizados se muestran en la

    Tabla 2.

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    Tabla 2.- Parámetros del modelo de primer orden con tiempo muerto correspondientes a los

    ensayos de la Figura 4.

    Escalón Concentración,

    mg/l

    K  p, mg min/l2

     p, unidades td, unidades

    300-265 l/min 443 -1.41 18.1 32.54

    265-230 l/min 505 -1.6 15.68 41.03

    230-195 l/min 590 -2.26 33.13 35.31

    Como en el caso de los cambios de escalón en el punto consigna, El proceso es no lineal

    dado que los valore de K d, τd y td cambian al cambiar el nivel de la perturbación. Por el

    contrario, si el proceso hubiese sido lineal, la respuesta de concentración del tanque habría

    sido la misma para cada uno de los dos escalones.

    Figura 5.- Representación de los parámetros obtenidos del modelo de primer orden frente a

    cambios en el punto consigna del controlador secundario.

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    A partir de la representación vista en la Figura 5, el modelo de primer orden con tiempo

    muerto que representa el funcionamiento del sistema estudiado en el punto de operación

    nominal de 250 l/h de agua de y 30 % del accionamiento de la bomba de agua salada es:

    K p= -1.56 mg min/ l2; p= 15 s; td= 40.9 s;

    st

     p

     p

     p1de

    1s

    K )s(G  

     

    3.4.- SINTONÍA DEL CONTROLADOR PI MEDIANTE UN ENSAYO ATV

    Figura 6.- Resultados del ensayo ATV.

    Figura 7.- Representación del diagrama de bloques correspondiente al lazo de control.

    Figura 8.- Método de obtención de los parámetros necesarios en el ensayo ATV. 

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    La amplitud a la salida del relé es de:

    (1)

    La amplitud de la variable de proceso o controlada es de:

    (2)

    Calculamos la ganancia y periodo ultimo; consist llevar el proceso a su límite de estabilidad,si superamos dichos valores no trabajaremos en un sistema estable, con estos dos parámetrosse definen los valores últimos (críticos) que hacen que el controlador pase de ser estable ainestable el sistema. Mediante las siguientes expresiones calculamos los valores de dichos

     parámetros

    (3)

    (4)

    El signo del periodo último viene determinado por el signo de la ganancia del proceso.

    (5)

    Sintonización de un controlador PI con los resultados de la ganancia y periodo últimos,mediante el método de Ziegler-Nichols:

    El controlador de realimentación utilizado en el proceso es de acción directa puesto que laganancia del proceso es negativa.

    (6)

    (7) 

    K C =-0.045 L%ap/mg  I = 62.5 s

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    3.5.- SINTONÍA DEL CONTROLADOR PI DEL LAZO PRIMARIO

    La función de transferencia del proceso elegida para realizar el cálculo de los parámetros del

    controlador PI es la función de trasferencia correspondiente a los ensayos en escalón y

     parámetros usados 

    (8)

    (9)

    Tabla 3.- Parámetros del controlador PI del lazo primario.

    Método Parámetros Controlador K c, % L/mg I, s

    Cohen-Coon K  p = -1.56 mg min/ l2

     p= 15 s

    td= 40.9 s 

    PI -1.63 28.56

    Smith

    (ISE)

    K d = 16.35 mg/L %

    d= 16 s

    td= 32.5 s

    PI 0.0405 54.9

    Smith

    (IAE)

    K d = 16.35 mg/L %

    d= 16 s

    td= 32.5 s

    PI 0.0299 42.43

    Smith

    (ITAE)

    K d = 16.35 mg/L %

    d= 16 s

    td= 32.5 s

    PI 0.0263 38.44

    Ziggler-Nichols

    (ATV)

    K u= -0.1 % L/mg

    ωu= 0.083 rad/s

    PI -0.045 62.5

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    Tabla 4  –  Expresiones empíricas para los parámetros de un controlador con el método de

    Cohen-Coon (cambios en el punto consigna del proceso).

    Tabla 5  –  Expresiones empíricas para los parámetros de un controlador con el método de

    Smith (cambios en la perturbación del proceso).

    Como se puede observar los valores de los parámetros por los diferentes métodos desintonía de los controladores divergen ligeramente, esto es debido a que son métodosheurísticos y que se han empleado diferentes ensayos para su determinación (escalón oATV).

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    3.6.- SINTONÍA MEDIANTE SIMULACIÓN DEL CONTROLADOR PI DEL

    LAZO PRIMARIO

    El comportamiento que se busca es el de no oscilación, sin sobrepasaje. No importa que el

    sistema tarde más tiempo en alcanzar el estado estacionario. Los valores propuestos serecogen en la siguiente tabla, estando prefijados los valores del controlador secundario. Seha empleado un controlador secundario cuyos parámetros son:

    K c= 0.2%L/hτI=18s.

    Tabla 6.- Valores propuestos para el controlador PI en lazo primario, para un sistema decontroladores en cascada

    Punto Consigna PerturbaciónControlador Kc, % L/mg τI, s Controlador Kc, % L/mg τI, s

    PI -0.5 70 PI -0.8 80

    -  Para cambios en el punto consigna

    Figura 9.-  Ajuste parámetros controlador PI primario en un sistema de control en cascada,ante cambios en el punto consigna de 466 mg/L a 566 mg/L. Respuesta de variablecontrolada (Concentración) y la variable manipulada (% de apertura válvula agua dulce).

    -  Para cambios en la variable perturbación

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    Figura 10.-  Ajuste parámetros controlador PI primario en un sistema de control en cascada,ante cambios en el accionamiento de la bomba del 25% al 30%. Respuesta de variablecontrolada (Concentración) y la variable manipulada (% accionamiento bomba).

    3.7.- SINTONÍA A PRUEBA Y ERROR DEL CONTROLADOR PI EN UN SOLO

    LAZO

    La concentración del agua de salida en el estacionario previo realización de los ensayosdurante el segundo día fue de 449 mg/L, haciéndose el escalón 449 mg/L 549 mg/L

    Los resultados experimentales obtenidos durante la sintonía a prueba y error de uncontrolador PI en un solo lazo para cambios en el punto consigna fueron

    Figura 11.- Comportamiento del sistema único lazo ante cambios en el punto consigna, paraunos valores de los parámetros del controlador PI de K 

    c= -1.6% L/mg y τ

    I=28.6s.

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    Para el segundo ensayo, la concentración del agua de salida en el estacionario se varió dadoque no llegaba al primer valor del estado estacionario, por lo que se introdujo otro valor quefue de 500 mg/L.

    Figura 12.- Comportamiento del sistema único lazo ante cambios en el punto consigna, paraunos valores de los parámetros del controlador PI de K c= -4% L/mg y τI=35 s.

    Tras los ensayos realizados en el laboratorio, se llega a la conclusión tras el criterio elegidode no oscilación y mínimo sobrepasaje, que el comportamiento más adecuado es el que

     proporciona el controlador PI con valores distintos a los probados dado que no se llega aalcanzar el valor del punto consigna deseado y la dinámica del proceso es lenta por lo que se puede deducir que una buena opción sería aumentar la acción integral del proceso a pesar deaumentar la natura oscilante del mismo, eliminando de esta manera el offset y alcanzando elvalor de punto consigna deseado.

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    3.8.- SINTONÍA A PRUEBA Y ERROR DEL CONTROLADOR PI PRIMARIO

    Para esta sintonización, la concentración del agua de salida en el estacionario se variónuevamente, por lo que se introdujo otro valor de 520 mg/L.

    Figura 13.- Comportamiento del sistema cascada ante cambios en el punto consigna, paraunos valores de los parámetros del controlador PI de K c= -6 L %/mg y τI= 10 s. 

    Para este ensayo, existe un grado de sobrepajase, disminuye el tiempo de respuesta y hayexistencia de retardo en el proceso.

    Figura 14.- Comportamiento del sistema cascada ante cambios en el punto consigna, paraunos valores de los parámetros del controlador PI de K c= -5 L %/mg y τI= 20 s. 

    El comportamiento respecto al ensayo anterior es bastante similar, con la única diferencia deque en este ensayo la respuesta es más lenta al disminuir la acción integral del proceso.

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    Figura 15.- Comportamiento del sistema cascada ante cambios en el punto consigna, paraunos valores de los parámetros del controlador PI de K c= -5.5 L %/mg y τI= 15 s. 

    Figura 16.- Comportamiento del sistema cascada ante cambios en el punto consigna, paraunos valores de los parámetros del controlador PI de K c= -6.5 L %/mg y τI= 15 s. 

    Finalmente, se observa que con los dos últimos ensayos se obtienen los resultados esperados para un controlador PI. Una respuesta dinámica rápida causada por la acción proporcional delcontrolador y la eliminación del offset por parte de la acción integral.

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    4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

    Se ha trabajado con dos configuraciones de control.

    Por un lado se ha dispuesto de una configuración de control simple, donde únicamente se ha

    empleado un controlador. Mientras que la otra configuración se trata de un sistema de control

    en cascada, donde se ha trabajado con un controlador primario y un controlador secundario.

    Los valores de sus parámetros son fijos, de valor: K c=0.2 y τI=18 s.

    En definitiva, el control del sistema se realiza de forma más adecuada con una disposición en

    cascada, puesto que se ha conseguido un comportamiento con menos oscilaciones y menor

    sobrepasaje, además de una mayor velocidad de respuesta del sistema. Por lo que se

    recomienda trabajar con una configuración en cascada.

    El variar los valores de los parámetros del controlador principal tiene diversos efectos:

    -  Si se aumenta la constante proporcional, llega un momento en el cual el sistema

    comienza a oscilar, proporcionando un mal control del proceso.

    -  Aumentar la constante integral por encima de cierto valor, va a provocar que la

    válvula actúe más continuamente e incluso con cambios bruscos si se le proporciona

    un valor demasiado alto, esto puede provocar el envejecimiento prematura del

    dispositivo y su rotura.

     No se ha empleado un controlador PID, puesto que la acción derivativa no tiene efecto algunoen este proceso.

    Las correlaciones más fiables son las proporcionadas por el método de Ziegler-Nichols a

    través del ensayo ATV. También se llega a la conclusión de que la simulación realizada en el

    entorno de Matlab proporciona unos resultados muy ajustados a la realidad.

    También se concluye que controlar un proceso en base a la lectura proporcionada por un

    medidor de conductividad, no es un criterio muy adecuado si se desea un comportamiento

    muy preciso, puesto que el conductímetro proporciona unas lecturas que en ciertos momentos

     pueden resultar erróneas por las fluctuaciones. Es por ello que al segundo tanque se le hainyectado aire a presión, con el fin de garantizar la mezcla perfecta y que la lectura sea lo más

    homogénea posible a la salida del tanque.

    Cabe destacar, que el primer día del ensayo, la lectura de la concentración en el estacionario

    fue de 466 mg/L, mientras que en el segundo día fue de 560mg/L, esto también afecta al

    experimento y puede estar debido a que el agua del tanque del depósito se ha ido

    consumiendo por lo que el agua bombeada resulta ser de mayor concentración en sal.

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    5.- NOMENCLATURA 

    a Amplitud de salida del proceso, mg/LC Concentración del agua a la salida, mg/LCi  Concentración del agua de entrada, mg/Ld Rango de salida del relé, %Gd(s) Función de transferencia de la perturbaciónG p(s) Función de transferencia del procesoK c  Constante proporcional, L% /mgK d  Ganancia de la perturbación, mg/L. %K  p  Ganancia del proceso, mg h/L

    2

    K u  Ganancia ultima, (L. %apvav)/mgPu  Periodo último, s

    Q Caudal de agua, L/htd  Tiempo muerto, sτd  Constante de tiempo de la perturbación, sτI  Constante integral, sτ p  Constante de tiempo del proceso, s

    6.- BIBLIOGRAFÍA 

    PTR Prentice Hall Stephanopoulos 1984 - Chemical Process Control